3月8日,延長石油延安能化公司輕油加工裝置(ACO)首次連續(xù)運(yùn)行達(dá)到3個(gè)月,乙烯、丙烯產(chǎn)量分別為2.2萬噸和1.79萬噸,雙烯收率從原來的43%提升至50%以上。
該公司40萬噸/年輕油加工綜合利用裝置采用國外引進(jìn)技術(shù),技術(shù)含量高、流程復(fù)雜、操作難度大,2018年9月投料試車。但受原料性質(zhì)變化等因素,催化劑性能未達(dá)預(yù)期,反應(yīng)油氣急冷器結(jié)焦影響,裝置無法長周期滿負(fù)荷運(yùn)行,雙烯平均收率遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值59.5%,影響整個(gè)系統(tǒng)物料平衡。
該公司成立科技攻關(guān)小組,多次與專利商、設(shè)計(jì)院、*分析討論,2019年10月實(shí)施了反應(yīng)油氣急冷器后增加油急冷器等多項(xiàng)技改,再生器稀相超溫、反應(yīng)油氣急冷換熱器結(jié)焦等問題均得到解決,為裝置長周期安全運(yùn)行提供了保障。隨后通過對(duì)不同性質(zhì)的原料進(jìn)行優(yōu)化配比,他們及時(shí)調(diào)整操作參數(shù),合理控制反應(yīng)深度,精心操作裂解爐。
“雖然ACO裝置是國內(nèi)首套,開車過程極其艱辛復(fù)雜,但我們通過技術(shù)改造、優(yōu)化操作、精細(xì)管理,今后可以實(shí)現(xiàn)第一階段連續(xù)運(yùn)行6個(gè)月的目標(biāo)。”延安能化公司輕油加工中心經(jīng)理張志堂表示,目前裝置運(yùn)行平穩(wěn)不斷刷新記錄,同時(shí)利用自產(chǎn)輕烴替代部分外購燃料油,節(jié)省外購燃料油用量,并通過調(diào)整新鮮堿液用量,日節(jié)省新鮮堿液約19噸,初步達(dá)到了降本增效的目的。
據(jù)了解,該裝置是國內(nèi)首套烴類催化裂化裝置,改變了以往高溫蒸汽裂解的工藝路線,采用催化反應(yīng)技術(shù),在低溫條件下生產(chǎn)乙烯、丙烯等高附加值原料,降低了能耗及二氧化碳的排放。