塔里木油田塔西南化肥廠針對石化行業機泵群潤滑技術的現狀,將原有的稀油潤滑方式改為油霧潤滑系統。經過一段時間的實際應用,取得了很好的效果。
2011年5月該廠對水處理裝置機泵群進行了油霧潤滑技術改造,為20臺機泵安裝了1套油霧潤滑系統,主要技術有:供氣壓力0.1~0.5MPa,油霧壓力2~6kPa,油溫30~70℃,氣溫30~70℃,液位70~230mm。
油霧潤滑系統主機調試正常后,開始對所有機泵進行逐臺測試(試車前,首先對所有機泵進行12h與潤滑,保證油霧顆粒正在軸承箱內部充分彌散,形成良好的油膜,然后啟備用泵進行油霧潤滑試運行)。通過運行測試,機泵個運行指標良好。
下面我們具體列一下具體的效果評價:
1、降低了機泵軸承溫度,以脫鹽水外供泵為例,通過現場測試,運行測試后,返現軸承平均降溫達5~10℃,降溫效果非常明顯。
2、降低了機泵維修率。
3、降低了潤滑油消耗:改造前由于機泵檢、維修次數較多,加上軸封泄漏等造成的潤滑失效等故障,需要定期換油、補油,而改造后,設備故障率降低,自然潤滑油消耗也少了。

從油霧潤滑系統投入近1年的運行情況看,機泵潤滑狀況得到了明顯改善,機泵運轉平穩,運行時軸承溫度下降了5~10℃,達到了節電、減少維修費用的目的,增加了經濟效益。
2011年5月該廠對水處理裝置機泵群進行了油霧潤滑技術改造,為20臺機泵安裝了1套油霧潤滑系統,主要技術有:供氣壓力0.1~0.5MPa,油霧壓力2~6kPa,油溫30~70℃,氣溫30~70℃,液位70~230mm。
油霧潤滑系統主機調試正常后,開始對所有機泵進行逐臺測試(試車前,首先對所有機泵進行12h與潤滑,保證油霧顆粒正在軸承箱內部充分彌散,形成良好的油膜,然后啟備用泵進行油霧潤滑試運行)。通過運行測試,機泵個運行指標良好。
下面我們具體列一下具體的效果評價:
1、降低了機泵軸承溫度,以脫鹽水外供泵為例,通過現場測試,運行測試后,返現軸承平均降溫達5~10℃,降溫效果非常明顯。
2、降低了機泵維修率。
3、降低了潤滑油消耗:改造前由于機泵檢、維修次數較多,加上軸封泄漏等造成的潤滑失效等故障,需要定期換油、補油,而改造后,設備故障率降低,自然潤滑油消耗也少了。

從油霧潤滑系統投入近1年的運行情況看,機泵潤滑狀況得到了明顯改善,機泵運轉平穩,運行時軸承溫度下降了5~10℃,達到了節電、減少維修費用的目的,增加了經濟效益。